7月7日上午,西昌蓝鼎检修班组顶着烈日来到焦化脱硫脱硝,在线技改焦化一期中间仓下料管,为进一步扩大“创新增效”成果助力。
中间仓是焦化脱硫系统的“粮仓”储备站,脱硫剂都是通过磨机磨成细粉,风选机筛选后再储备在中间仓里备用的。
相比烧结脱硫有一个反应空间充足的脱硫塔,焦化脱硫因焦化工艺的局限,脱硫过程只在管道里发生,所以中间仓喷出的脱硫剂的量也直接影响脱硫效率。
焦化工艺流程里,脱硫剂不是连贯性的使用,它是根据SO2进出口量来决定用量的,属于间歇使用。因此脱硫剂保存在中间仓里,受外在因素影响,会存在板结不下料,堵管道的情况。此情况一旦发生,出口SO2就会不受控制,时间一长就会导致出口小时均值超标,影响指标达标排放。
7月7日10:30分在生产丙班做好相关准备工作后,检修班组员在中间仓开始在线技改,开孔加装一根备用下料管道。在经过七小时的辛苦工作后,备用下料管道顺利完成。下料管道不仅可以备用,还可以在进口SO2过高时,启动后增加下料量,提高脱硫效率,实现一举两得!
通讯员:王忠林、蔡文川