增压风机电机属于脱硫脱硝系统的重主要设备,一旦发生事故,将造成整条脱硫脱硝生产线停摆,所以准确判断电机故障和果断采取的运行决策显得尤为重要。
一期脱硫脱硝增压风机电机因质量问题烧坏,2月25日8:00从广西恒达电机有限公司拉了一台5600KW的备用电机用于一期增压风机,18:00完成安装调试工作,18:15启动一期增压风机电机时,通过电机观察孔发现电机定子腔内有火花冒出,启动正常后火花消失。此时烧结机已经开机,一旦再停机将直接造成高炉停产。电仪人员随即将此重大设备安全隐患汇报生产部。
得知情况后,生产部立即组织检修骨干开会探讨电机定子腔内产生火花的原因,电仪负责人周福提出:火花是电机转子铜条脱焊或者是定子固定螺丝脱焊,但是三相电流平衡,振动正常,无异响,只要不再次启动,可以继续使用,在主用风机电机未修复回来之前,如果烧结机停机,脱硫脱硝建议采用停系统不停风机电机的运行方式。
生产部同意采用此方式,一期风机电机一直运行到5月24日主用电机修复回厂,才将5600KW的备用电机停机更换为主用电机。5月27日检修人员拆盖检修备用电机,发现备用电机的定子圆周上的16颗固定螺丝全部有烧糊现象,固定螺丝离定子线圈只有20毫米,如果再次启动产生弧光,将会烧坏定子线圈,最终导致脱硫脱硝系统停运,高炉停产。
检修班组通过准确的判断故障类别,生产部果断采取相应的运行方式调整,成功避免了重大设备安全事故的发生。将集团公司的“精准”方针落实到实处。
备用电机定子铁芯圆周上弧光烧变色的螺丝
通讯员:周福