8月20日晚上9点40分2号烧结中央变电所高压电缆放炮,10KV高压系统失电,造成二期脱硫脱硝重主要设备GGH,热风炉,风机液压油站、润滑油站异常。严重影响增压风机安全运行,事故发生后电仪人员周福和丁正炜立即赶到厂里,采用人工倒闸备用电源的方式快速恢复生产,晚上10点09分二期脱硫脱硝所有设备恢复正常运转。
事故分析认为人工倒闸耗时较长对设备安全运行隐患大。为避免此类事故的再次发生,保证脱硫脱硝重主要设备的正常稳定运行,由电仪人员周福牵头制定技改方案:将风机润滑油站、液压油站、密封风机、GGH等重主要设备采用双回路电源自动切换装置供电,快速实现失电自动投切,保证重主要设备的正常稳定运行。因库房无现成的自动切换装置备件,为保证技改及时完成,决定利用半干法脱硫一套停用的双电源自动切换装置使用。
方案确定后生产部立即开始技改准备工作,在停机前完成所有准备工作:材料准备、电缆敷设到位、技改人员、工具等。利用1#烧结机停机检修时间完成技改,停机当日完成双电源自动切换开关安装,8月28日1#烧结机停机检修,技改有序进行并在19:00安装调试完成。进行技改验收,采用人为将主用电源断开,1秒后备用电源自动投入运行,风机润滑油站、液压油站、密封风机、GGH的备用电机自动启动,试验成功。
通过以上技术改造,成功实现了重主要设备的双回路电源自动投切,极大提高了风机运行的安全性,避免了设备异常停机造成外排指标超标的环保事件,并且成功利旧原半干法的电气设备,真正实现了变废为宝。创新我们一直在路上!
改造前
改造后
通讯员:邢基勇